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利用(yòng)sj301焊劑進行焊接候出現氣泡是怎麽回事?

2019-05-06  來(lái)自: 萊蕪市兆國焊接材料有限公司 浏覽次數:2010

最近,有很多(duō)朋友向小編反應利用(yòng)sj301焊劑進行焊接後,卻出現了(le)大(dà)量的(de)氣泡,這(zhè)是怎麽一回事呢(ne)?焊劑廠家經過多(duō)年的(de)生産經驗最終總結發展其中原因,今天小編就将這(zhè)些知識點搬運過來(lái)給大(dà)家解釋一下(xià)其中緣由。

(1)CO氣孔。其原因是大(dà)量FeO不能還(hái)原熔融到熔池中,在凝固過程中與C發生反應,形成Fe、CO、CO氣體太遲而不能逸出而形成孔隙,通(tōng)過保證導線有足夠的(de)脫氧元素,嚴格控制導線的(de)碳含量,可(kě)以減少CO孔隙。

(2)氫氣孔。氮孔的(de)形成過程與氮素氣孔的(de)形成過程相同。氫的(de)來(lái)源與sj301焊劑表面的(de)鏽蝕、油污、含水(shuǐ)分(fēn)的(de)CO2氣體等有關。嚴格清理(lǐ)焊絲表面碎屑,淨化(huà)後使用(yòng)CO2氣體,可(kě)有效防止氫孔的(de)形成。

(3)氮氣孔。其原因是CO2氣流保護效果差或CO2氣體純度低(含有一定量的(de)空氣)。當氮在熔池中大(dà)量熔化(huà),焊縫金屬凝固時(shí),焊劑中氮的(de)熔化(huà)程度突然降低,逸出爲時(shí)已晚,從而形成孔隙。影(yǐng)響CO2保護效果差的(de)因素有:CO2氣體流量過小、焊接速度過快(kuài)、焊接部位風大(dà)等。可(kě)采取有效措施防止氮氣孔隙的(de)形成。

造成氣孔形成的(de)原因有:焊槍過高(gāo);焊槍噴嘴噴頭過高(gāo);氣閥斷裂或卸載;氣體流量和(hé)壓力不足;氣體配比不匹配;水(shuǐ)、鏽、油等材料;焊接環境風;焊槍老化(huà)損壞的(de)漏風;缺乏人(rén)才技能,以上是造成氣孔形成的(de)原因。

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濟南(nán)市固金焊材有限公司(原萊蕪市兆國焊接材料有限公司)熱(rè)線:13806343776 是經市政府招商引資成立,專業研制和(hé)生産埋弧自動焊劑的(de)企業。公司年産10000噸燒結焊接和(hé)6000噸熔煉焊劑,年産值4600萬元。産品品種具體包含燒結焊劑系列SJ101、SJ101G、SJ102、SJ103、SJ106、SJ107、SJ109、SJ112、SJ301、SJ302、SJ414、SJ414N、SJ501、SJ503、SJ612、SJ613(不鏽鋼專用(yòng)焊劑)、SJ614(管模修複專用(yòng)焊劑);熔煉焊劑系列:HJ107、HJ251、HJ260、HJ431、HJ350和(hé)F18-Ⅲ(電渣焊專用(yòng)焊劑)等産品産量大(dà)、品種多(duō)、質量優,遠(yuǎn)銷全國各地!

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